
1.存在问题
离子氮化炉购回及在以后的调试过程中,虽然齿圈经离子渗氮后热处理变形符合要求,但渗氮技术要求一直达不到图样要求。主要表现在离子氮化后表面硬度和渗氮层深度极不均匀;同件硬度偏差范围达到200HV左右,同件渗氮层深度偏差范围达到0.2mm左右,同炉各齿圈的偏差范围也同样如此,即每炉的上中下三个位置的齿圈硬度和渗氮层深度也不均匀,偏差范围超差。 齿圈装炉方式采取的是堆垛方式(如图2所示),共三垛,每垛三件,齿轮之间用垫块隔开,间隔约50mm距离。齿固离子渗氮工艺曲线如图3所示。 


(2)针对罩式离子氮化炉具有因零件上部散热大、温度往往偏低的特点,我们在炉子顶部设置了圆盘状的辅助阴极。工作时辅助阴极和零件一同起辉升温。由于辅助阴极的存在及相互热辐射的影响,提高了附近空间的温度,减小了零件这一部位的散热损失,因此使该处的温度升高直至和其他部位的温度相同。
(3)调试过程中我们还发现,离子渗氮炉炉体外壁温度严重不均,外壁温差约有50℃左右。经分析认为原因之一是该炉体的循环冷却水路存在问题,原炉体水冷系统只有一处进水和一处出水,冷却水从炉子底部进入,从炉子顶部流出。在此种冷却方法下,在炉子底部,由于循环水的不断注入,使其温度基本保持在20℃;而在炉子顶部,由于冷却水被炉子所散发出来的热量不断加热,冷却水温度已达到70℃左右。另一个原因是该炉体设计上只有一层隔热屏,对零件的隔热起不到很好的效果。所以我们首先是对冷却水路进行了改造,在炉子中部增设一处进水口,通过调整两处进水口的流量,最终达到炉体外壁温度基本均匀一致,确保炉温更均匀;其次是新增加_,一个不锈钢隔热屏,成为双层隔热屏,这样可提高离子渗氮炉膛的温度,减小从工件到炉壁的温度梯度,不仅可以节省电能,而且也减小了工件各处散热条件上的差异,使得工件的温度均匀性得到很大的改善。 3.效果 针对离子氮化炉炉温均匀性问题,通过采取以上措施,齿圈经离子渗氮后,其变形、硬度、渗氮层深度及其偏差范围均符合要求,证实我们采取的改进措施切实可行而有效。